Der Kopp kam gestern von Klaus zurück. Der Kopp gefällt mir, die Ventile laufen schön satt in den Führungen. Das ist so, wie ich mir das gewünscht und vorgestellt hatte.
Danke, Klaus!
Also gestern Abend die Ventile mit den neuen Federn eingebaut und dann das Köpflein mal anprobiert.
Die Quad-Ringe von Joe liegen in dünn ca. 2,5 mm, medium ca. 3 mm, und dick ca. 4,8 mm da. Die O-Ringe sind die roten auch von Joe.
Die vorher verbauten Ringe waren wohl medium, mit denen hab' ich einen Spalt von jenseits von Gut und Böse. Also die mal dünnen genommen und das gestern anprobiert. Selbst mit denen isses grenzwertig mit dem crush, das wird eher eine Kopfdichtungsstärke Spalt sein, so irgendwas um 1 mm rum. Das ist arg viel, könnte sich aber gerade noch ausgehen.
Vielleicht ist das neue barrel am Flansch einen Hauch dicker und deshalb sitzen die Stößelblöcke ein wenig höher...
Satt sitzen tun die tappet blocks aber, auch die kleinen Schrauben, die sie sichern, gingen einwandfrei rein in die Bohrungen. Will sagen, wenn, dann ist die Abweichung/Mehrdicke am Flansch nach unten, oder das barrel ist einen Hauch kürzer. Die Kolben stehen aber nicht über, das sieht okay aus, nicht wie bei der Mitforisto-T100 unlängst.
Fuck knows...
Dann hab' ich heute Abend die Kopfdichtung ausgeglüht und versucht, das Geraffel zu montieren. Klaro lief das mit einem Hauch Silikon auf allen Ringen, wie von Se Wu empfohlen.
Was für ein Dreck diese Stößelschutzrohr-Konstruktion bzw. Imitation einer vernünftigen Konstruktion ist.
Wie ich das vorhin zusammen gebaut habe, hatte ich auf einmal einen Spalt von mehr als 1,5 mm, als sei irgendein Ring nicht richtig runter gerutscht, also alles nochmal auseinander und von vorne und natürlich die selbe Scheiße. Dafür laufen die Schrauben für den Kopf natürlich auch nicht richtig, alles versifft und verklebt.
Jooo, daran bin ich selber schuld, ich hätte den Dreck ja vorher weg putzen können und sollen. Jetzt leiere ich die Bolzen alle stumpf mit dem Schneideisen nach.
Jetzt hab' ich den ganzen Müll wieder auseinander gebaut und die Ringe halbwegs vom Silikon befreit, was natürlich auch kein Spaß ist, weil bei dünnem Auftrag zieht das Zeuch schnell an.
Wenn ich das ohne die Rechteckringe montiere bekomme ich eine 100/100 mm-Fühlerlehre unter das Stößelrohr, bevor ich den Kopp von der Dichtung angebe. Das wären also die 1,5 mm Pressung für die dünnen Ringe und passt zu dem, was ich oben geraten/geschätzt hatte.
Wenn ich die Drecks-Hüllrohre in die Drehe gespannt bekäme, hätte ich da jetzt einfach 8/10 mm runter gekurbelt, aber Pustekuchen.... Die Scheißdinger gehen nicht ins Futter rein, das ist zu klein. Also niggese mit Spannen und schon gar nicht mit Kürzen...
Boaaaaaah, was hab' ich für einen Zorn gerade.
Es ist besser, dann aufzuhören mit dem Schrauben, weil wie singt Fredl Fesl so schön?
'... und dann hol' ich das Verbandszeug, denn es kann sehr viel passier'n, wenn Menschen, die in Wut sind, mit Werkzeug 'rum hantier'n...'
Ich hau' mal den Mucks an, ob dem was einfällt bzw. sich das mal anschaut, ansonsten drücke ich dem Folke auf, dass er dünnere Ringe besorgen muss oder die Dreckshüllrohre kürzen lassen soll. Das Letztere ist die bevorzugte Lösung. Weil so wie jetzt wird das nix.
Eigentlich wollte ich am Samstag das Ding von der Bühne runter haben. Hüstel....
Angepisste Grüße
Ph.